2023-04-07
摘要: 結(jié)合車身電泳底漆膜厚不足問題,分析了該問題的原因,并針對各種原因制定了相應(yīng)的對策。
為響應(yīng)國家節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境號召,公司于2021 年高溫檢修期間對輕卡涂裝車間前處理工序進(jìn)行了改造,由三元磷化工藝變更為鋯化工藝。傳統(tǒng)磷化工藝主要是利用磷酸解離平衡反應(yīng)在金屬表面析出水不溶性磷酸鹽的一種工藝,由于磷化常會含有錳、鎳等重金屬元素,對環(huán)境危害性大,且需要維持在特定溫度(需要加熱)和產(chǎn)生大量磷化渣,逐漸被薄膜前處理所替代。薄膜前處理目前主要是硅烷薄膜前處理和鋯化薄膜前處理,公司選的是鋯化薄膜前處理工藝,該工藝主要是在氟鋯酸的作用下,金屬表面沉積氧化鋯轉(zhuǎn)化膜的工藝。因不需加熱且僅在處理冷軋鋼板時產(chǎn)生少量廢渣,同時不含錳、鎳、磷等污染元素現(xiàn)被廣泛應(yīng)用。
本文分析了切換鋯化工藝后,調(diào)試生產(chǎn)時部分輕卡駕駛室底漆膜厚不足問題的原因,并給出相應(yīng)的對策。對策實(shí)施后車身底漆膜厚達(dá)標(biāo),確保了防腐性能。
在切換鋯化前處理后,調(diào)試的21臺車身中有9臺底漆膜厚測量點(diǎn)位合格率不足80%。統(tǒng)計所有不合格點(diǎn)位出現(xiàn)的頻次。發(fā)現(xiàn)底漆膜厚不合格位置集中出現(xiàn)在內(nèi)板、內(nèi)腔的測量點(diǎn)。
2.1 電泳槽液參數(shù)低于工藝范圍
2.1.1 溫度低于工藝范圍
電泳槽液溫度是影響底漆膜厚的一個重要因素,槽液溫度保持在工藝范圍內(nèi)才能保證漆膜厚度在合適的范圍。一般而言,電泳底漆膜厚隨著溫度升高而增厚。隨溫度降低而減薄。這是由于合適的溫度才能保證電泳漆的黏度適宜,電泳漆粒子有較強(qiáng)的遷移能力,若溫度低于工藝范圍,電泳漆黏度變大,則會抑制電泳漆粒子遷移,進(jìn)而造成電泳底漆膜厚下降。
公司電泳槽液溫度要求在(31±1)℃跟蹤8月份生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)電泳槽液溫度均在工藝范圍,故溫度低于工藝范圍并非導(dǎo)致調(diào)試輕卡車身底漆膜厚不足的恨本原因。
2.1.2 固體分低于工藝范圍
電泳槽液在(105±2)℃下烘干2 h所剩的固體物質(zhì)為電泳槽液的固體分。電泳槽液固體分會直接影響電泳涂層的質(zhì)量,固體分較低時,漆膜較薄,顏料易沉淀,槽液穩(wěn)定性較差;相反,固體分高于工藝范圍時,電泳槽液黏度增加,電泳漆粒子移動速度減緩。過高時泳透力降低,帶出槽液多,浪費(fèi)較大,并且漆膜易出現(xiàn)粗糙、疏松、花斑等缺陷。
公司電泳槽液固體分工藝范圍為19%-23%,經(jīng)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn),8月份生產(chǎn)日期內(nèi)槽液固體分均在工藝范圍內(nèi),故固體分低于工藝范圍不是調(diào)試輕卡底漆膜厚不足的根本原因。
2.1.3 離子電導(dǎo)率低于工藝要求范圍
電泳槽液的離子電導(dǎo)率表示電泳槽液導(dǎo)電的難易程度,其數(shù)值越大表示槽液導(dǎo)電能力越強(qiáng)。槽液離子電導(dǎo)率過高或過低都會對電泳底漆膜厚、外觀等產(chǎn)生影響,隨著離子電導(dǎo)率升高,膜厚也會相應(yīng)增加;若槽液離子電導(dǎo)率低于工藝范圍則會導(dǎo)致膜厚降低。
公司電泳槽液離子電導(dǎo)率的工藝范圍為 1 400-2 100 uS/cm,跟蹤8月份化驗(yàn)數(shù)據(jù),離子電導(dǎo)率均在工藝范圍內(nèi),故離子電導(dǎo)率低于工藝范圍也不是調(diào)試輕卡底漆膜厚不足的根本原因。
2.1.4 有機(jī)溶劑含量低于工藝范圍
電泳槽液中添加有機(jī)溶劑主要是為了增加電泳漆的水溶性和槽液的穩(wěn)定性,一般為中高沸點(diǎn)的酯類、醇類溶劑。若有機(jī)溶劑含量高于工藝范圍,漆膜過厚,顯得臃腫;而有機(jī)溶劑含量低于工藝范圍,漆膜則干癟變薄,槽液穩(wěn)定性也會變差。
公司電泳槽液有機(jī)溶劑含量工藝范圍為 0.8%-2.0%,此參數(shù)每月測試一次,2021 年 8 月電泳槽液有機(jī)溶劑含量為 1.14%,符合工藝要求,故有機(jī)溶劑含量低于工藝范圍亦非調(diào)試輕卡底漆膜厚不足的根本原因。
2.2 導(dǎo)電不良
電泳涂裝過程中保證電流順利流過十分關(guān)鍵,若電泳過程中出現(xiàn)導(dǎo)電不良,會導(dǎo)致車身底漆膜厚下降,嚴(yán)重時甚至出現(xiàn)車身僅部分電泳上漆膜的情況,公司涂裝車間在調(diào)試之前的生產(chǎn)中也會偶發(fā)車身部分電泳問題。電泳過程中,電流方向?yàn)椋赫麟娫础枠O管→車身→滑橇→吊具(電刷)→匯流銅排→整流電源,所以陽極管、滑橇、電刷、銅排等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題就會導(dǎo)致導(dǎo)電不良,故需對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行排查。
調(diào)查陽極管、滑橇、電刷、銅排等發(fā)現(xiàn),陽極管電流是在正常工藝范圍內(nèi)(工藝要求每根陽極管電流≥5A),而滑橇、電刷、銅排均存在一定的缺陷。
觀察發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場高壓段銅排表面變形以及氧化變黑的情況較為嚴(yán)重,前期生產(chǎn)時偶爾會出現(xiàn)高壓段電壓正常,電流卻為0A的情況。
過車時有時還會觀察到電刷與銅排接觸不良“打火”的情況。電刷頭氧化變黑且有焊瘤狀顆粒,電刷導(dǎo)電性能下降且與銅排接觸面積變小,極易“打火”。而“打火”會分擔(dān)一部分電壓。使得車身實(shí)際的電場強(qiáng)度降低,從而導(dǎo)致車身底漆膜厚下降。
調(diào)查橇體發(fā)現(xiàn),從前處理工序到發(fā)交工序均用同一橇體,因產(chǎn)量較大,每天需重復(fù)使用多次。橇體重復(fù)經(jīng)過面漆時會存在積漆,而涂料的主要成分為樹脂材料,積漆過厚會導(dǎo)致車身與橇體間接觸電阻變大,嚴(yán)重時會導(dǎo)致車身部分電泳甚至電泳不上。
綜上所述,由于銅排表面摩擦變形、氧化變黑,電刷電極頭氧化變黑產(chǎn)生焊瘤狀顆粒以及橇體與車身接觸位置上積漆厚導(dǎo)致的車身導(dǎo)電不良現(xiàn)象是調(diào)試輕卡底漆膜厚不足的根本原因。
2.3.1 電泳漆更新期長,槽液老化
電泳漆更新期長時,槽液會老化,表現(xiàn)為電泳漆樹脂有機(jī)高分子在長時間、不間斷循環(huán)時分子鏈?zhǔn)艿郊羟辛ψ饔梅纸?、斷鏈生成小分子,使電泳漆濕膜電阻變大,槽液電?dǎo)率變低,導(dǎo)致漆膜厚度下降。
公司電泳槽體為 236m3。其中 50%為電泳漆,約為 118 m3。而每年加入新電泳漆約為 300m3,計算得每年 2.54 個更新期,高于每年2.5 個更新期的標(biāo)準(zhǔn),故電泳漆更新期長,槽液老化并非調(diào)試輕卡底漆膜厚不足的恨本原因。
2.3.2 電泳漆與皓化工藝配套泳透力不足
泳透力指在電泳涂裝過程中使得工件背離電極的部位(內(nèi)腔、凹面、縫隙等位置)泳涂上電泳底漆的能力,其數(shù)值越大表示背離電極部位的上膜能力越強(qiáng),會直接影響生產(chǎn)效率和漆膜的防腐性能。
目前,公司使用的是品牌電泳漆,此電泳漆與磷化配套時,泳透力能夠達(dá)到50%,車身內(nèi)板上膜能力佳,能夠滿足公司品保要求。但換用鋯化工藝后,由于鋯化膜的皮膜阻抗比磷化低得多,約為磷化膜阻抗的1/20。另外,磷化膜厚度為 2-3 um,鋯化膜僅為 20-50 nm,二者皮膜厚度差異也要由電泳漆去補(bǔ)充。實(shí)驗(yàn)室利用四枚盒法同等條件下測得電泳漆與鋯化工藝配套,泳透力僅為40%,比與磷化配套時降低了 20%。
故電泳漆與鋯化工藝配套泳透力不足是調(diào)試輕卡底漆膜厚不足的根本原因。
3.1 針對導(dǎo)電不良的對策
針對銅排表面摩擦變形、氧化變黑,電刷電極頭氧化變黑產(chǎn)生焊瘤狀顆粒以及橇體與車身接觸位置上積漆厚導(dǎo)致的車身導(dǎo)電不良問題,對銅排、電極頭變形的電刷進(jìn)行更換,對積漆嚴(yán)重的橇體進(jìn)行了除漆處理,確保電流可以順利通過,以保證電泳底漆涂裝的效果。
3.2 針對電泳漆與鋯化工藝配套泳透力不足的對策
針對電泳漆與鋯化工藝配套泳透力不足的問題,由于每種涂料產(chǎn)品均有其最適宜的槽液參數(shù)范圍,而現(xiàn)有電泳槽液參數(shù)均在工藝范圍內(nèi),所以只能通過提升電壓或者延長電泳時間來提高電泳漆的泳透力。而延長電泳時間,必然需要降低鏈速,肯定會降低生產(chǎn)節(jié)拍,斷不可取,故選擇調(diào)整電壓。
在前處理之前,電泳涂裝高壓段電壓為 260 V,調(diào)試時我們嘗試了 3 種更高的高壓段電壓(270 V,280 V 和290 V),發(fā)現(xiàn)高壓段為 280 V,290 V時,電泳漆膜的膜厚均能達(dá)標(biāo),且較 270 V 時厚 1-2um,但在距離陽極管較近的車門、門框等位置出現(xiàn)針孔或漆膜粗糙的情況,而 270 V 時車身電泳底漆膜厚能夠達(dá)標(biāo),漆膜較為平整,考慮到電壓過高會產(chǎn)生漆膜缺陷以及增加能耗,最終選擇 270 V 作為電泳涂裝高壓段的電壓。
在處理導(dǎo)電不良問題和調(diào)整高壓段電壓后,后續(xù)生產(chǎn)過程中,無論是單排、排半、還是雙排車型的底漆膜厚均能達(dá)到品質(zhì)要求。
本文結(jié)合公司涂裝車間前處理改造后輕卡調(diào)試時電泳底漆厚度不足的問題,著重從電泳槽液參數(shù)、導(dǎo)電不良、電泳漆自身的性能三方面對此問題進(jìn)行了分析,最終確定了導(dǎo)電不良和電泳漆泳透力不足是導(dǎo)致輕卡底漆膜厚不足的根本原因,并針對相應(yīng)的原因給出了對策,隨著對策實(shí)施和參數(shù)調(diào)整,輕卡各處膜厚均達(dá)標(biāo),確保了輕卡的防腐蝕性能。
0757-26382347/13380287549